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反渗透爆破膜爆破原因分析及解决措施

更新时间:2025-02-19 03:50:06 浏览:

2013.NO.3.ISSN1 672--1 272/-1 272/ 672-9064图 1反渗透系统图作者简介: 黄辉(1977~), 男 , 本科, 电 厂 化学专业, 工程师 , 现就职于华润 电 力 (常熟)有限公司 。反渗透爆破膜爆破原因分析及解决措施黄辉(华润电力 (常熟)有限公司江苏常熟)摘要对反渗透出 口 爆破膜的 爆破原因 进行逐项分析, 最终确 定反渗透出 口 爆破膜爆破的 原因 在于水中 含有气泡, 导致频繁发生爆破; 通过加装弹簧式安全阀 的 办法有效解决了 难题。关键词反渗透反渗透膜爆破膜中图分类号:TH703.2文献标识码:A文章编号:1672-9064(2013)03-019-021现状化学反渗透自 2004 年 7 月 投运以来, 制水正常。 但经常出现出水管爆破膜爆破的现象。 几乎每月 都要爆几次, 而爆了之后, 需更换新的膜片, 重新开机。 这不仅影响系统正常运行, 也耗时耗材, 且此情况持续了较长时间。出水管管线反渗透系统布置如图 1 所示。爆破膜设定压力 0.18MPa, 一旦反渗透出 水压力 超过0.18MPa, 爆破膜马上发生爆破卸压。

而设置该爆破膜是基于反渗透膜是单向膜, 正向可承受高压, 而逆向最高只能承受0.3MPa 的压力。 为保护反渗透膜, 必须有一个安全卸压装置, 而最可靠的就是爆破膜。2原因查找和排除采用排除法, 逐项列举可能的原因如下: (1)爆破膜本身因素: 爆破膜产品质量差, 材质有问题或疲劳导致; (2)系统因 素: 管路设计不合理, 阻力 大, 导致容易 超压, 引 起爆破;(3)运行方式因素: 由于运行方式不合理导致爆破; (4)泵及膜组件运行波动决定。2.1爆破膜本身因素的分析由于爆破频繁发生, 且无固定周期, 有使用一天就爆的;有使用 1 周才爆的; 也有使用 20 天才爆的。 而在更换 4~6 次防爆膜后, 改用 3~5mm 橡胶垫片代替后仍未改善, 依然是不定期爆破。 这就排除了爆破膜质量问题及材料疲劳这 2 个原因, 基本确定爆破确实是出水压力超压引 起。2.2系统因素的分析经现场观察发现, 正常运行时反渗透出 水压力都很正常, 稳定在 0.08~0.09MPa 之间, 即系统管路的阻力+流体的动能=0.08~0.09MPa, 也就是说正常运行时系统管路的阻力小于 0.08MPa, 远远小于爆破膜的爆破压力。

反渗透爆破膜爆破原因分析及解决措施(图1)

止回阀解体检查也很正常。 基本排除了止回阀卡涩或出水管路上其它阀门卡涩这一原因。 而在爆破后, 更换新的膜片上去, 重新开机,又马上恢复正常, 这表明系统因素造成的可能性基本可排除。2.3运行方式的分析从运行方式的了 解来看, 运行只有 2 种方式:①单套反渗透投运;②2 套反渗透同时投运, 投运的步序和时间安排都是电脑设定好的, 且投运过程中 2 种方式都没有出 现过爆膜的现象; 而在投运稳定运行后, 均出现无规律的爆破现象,快的投运 1h 后爆, 慢的要投运 3~4d 后才爆。 这基本说明爆膜同运行方式基本无关。2.4泵及膜组件运行波动决定因素分析泵及膜组件运行波动存在 2 个可能性: ①水质变化, 如进水含盐量下降时, 而出 水含盐量基本保持稳定, 则反渗透膜前后浓度差减小引 起;②进水中有气泡引 起。(1)水质变化对运行压力波动的影响分析。根据公式:π=cRT式 中 π—渗透压 ,atm;c—浓 度差/(mol/L);R—气 体 常数, 为 0.0826(L.atm)/(mol.K);T—绝对温度,K。在反渗透膜前后浓度差减小的瞬间 , 即 c 减小, 则反渗透渗透压 π 降低, 此时高压泵的出 口压力不变, 则反渗透膜出口压力 P 出 口=P 入口-π=P 高压泵出 口-π 上升。

正常运行时, 高压泵的出 口压力为 1.2MPa, 通过二级反渗透后压力为 0.09MPa, 可见:π1=P 高压泵出 口-P 出 口=1.2-0.09=1.11MPa=cRT=(C1-c0)RT (1)式中 c0—反渗透出 水浓度, 在爆破膜爆破前后瞬间, 可视为不变;C1—反渗透进水浓度。同理, 爆破膜爆破的瞬间, 我们先假设是由 于进水浓度变小, 导致反渗透出 口 压力 增大, 此时 P 出 口=0.18MPa, 见下式:π2=P 高压泵出 口-P 出 口=1.2-0.18=1.02MPa=cRT=(C2-c0)RT (2)(1)式与(2)式一比, 得:π1/π2=1.11/1.02=(C1-c0)/(C2-c0)即 C2=1.02/1.11×(C1-c0)+c0=0.918 (C1-c0)+c0=0.918C1+0.012c0研 究 与 探 讨19

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